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荆门石化节能减排实现一“升”一“降”

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-07-12  浏览次数:316
    把荆门石化的主要技术经济指标和节能降耗指标图表同时拿在手中,你就会发现,一张是不断地提升,另一张则呈现持续地下降。今年上半年,荆门石化取得了炼油总能耗、万元产值耗能同比分别下降4.31、0.06个单位的好成绩,而且在原油加工量同比增加15.64万吨的情况下,从水源地取水总量同比下降96.84万吨,炼油耗新鲜水同比下降27.6万吨,循环水同比下降956万吨,污水排放量同比下降19.25万吨,蒸汽消耗同比下降3.75万吨。

  精细管理是基础

  荆门石化采取以专业管理为基础,指标管理为手段,现场管理为重点的工作思路,做到“三结合”,即生产计划与节能规划相结合,技术改造与节能改造相结合,优化流程与技措投用相结合。他们成立了节能减排工作领导小组,下设办公室和三个专业节能组,设置了专职节能管理岗位,并建立了节能月度例会制度,每月定期对全厂节能工作进行分析总结。

  加强节能目标管理。每年初按总部下达的能耗指标,制订企业节能目标和措施,层层分解落实到车间、班组和个人,使人人身上有担子,个个项目有落实。对用能单位严格按照措施完成的时间进度进行检查督促、考核兑现,每半年进行一次全厂性的节能大检查,促进节能措施落实和能耗目标的完成。

  加强现场节能管理。坚持现场周检制度,对用能不合理情况进行统计、对跑冒滴漏现象每周进行一次曝光,制定整改措施,并督促进行整改;实施用能体系“五监控”制度,对“四水”、蒸汽、燃料及加热炉、大型节能设备同步运行率、管线及设备保温(冷)等进行监控,及时发现问题。强化加热炉精细管理,坚持“日查、周监测、月考核”,把加热炉监测、检查、考核与现场运行管理有机结合起来,全厂加热炉单耗连续三年以近1个单位递减,10MW以上的加热炉运行热效率均实现达标。

  技术改造是手段

  近年来,荆门石化持续加大节能减排力度,积极实施各项节能减排措施,通过技术改造,先后建成并投用20多项节能减排和综合利用项目。“十五”期间,投入节能资金上亿元,重点对两套蒸馏、两套催化、延迟焦化、酮苯脱蜡等高耗能装置进行技术改造,企业炼油总能耗降幅达到近两成;实施“煤代油”工程,新上两台130吨/时的CFB锅炉,大大节约了重油消耗量。去年以来,又相继实施了一套蒸馏热渣油直进焦化丙烷、二套蒸馏热渣油直进两套催化、二套蒸馏滑料直进糠醛、两套催化热柴油直供柴油加氢装置原料等措施,有效降低了能源消耗;投用二套蒸馏、焦化乏汽直进气分的低温热利用措施,进一步降低了动力消耗。在加工流程方面,优化二次加工装置间原料配置,优化重油加工路线,最优化利用氢气资源,达到节能降耗的目的。

  他们还积极实施各项节水减排措施,通过建立健全用水节水和排水控制管理责任体系,做到节水责任、目标、措施、制度“四到位”,并严格考核兑现。投用汽提净化水回用项目,使净化水回用达到60吨/小时;完善凝结水回收系统,回收凝结水35吨/小时;完成焦化装置工艺节水措施,减少新鲜水补水20吨/小时;对焦化、酮苯和成品等装置清污、雨污进行分流,实现了高浓度污水与低浓度污水完全分开,大幅削减排污水量,外排污水COD也大幅度下降;通过将两套催化、酮苯、汽油加氢、柴

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