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汉冶特钢制氧多途径促增收节支

放大字体  缩小字体 发布日期:2008-11-25  浏览次数:380
  河南龙成集团汉冶特钢公司炼钢厂制氧车间,根据行业实际,优化工艺操作,使节支降耗工作收到了明显成效。
    制氧车间是炼钢生产中的用电大户,20000m3制氧机组中,200千瓦以上电机4台,100千瓦以上电机数台,每天总耗电量在42万度以上,比6000m3制氧设备,每天多耗电30万度左右。而这些设备又是生产必用设备,因其工艺的特殊性,即使其他车间设备停运,制氧设备也停不下来,为此公司和厂部曾专门针对制氧用电情况提出要求。在目前公司产能不能充分释放而又必须运转的情况下,该车间严格采取措施,从工艺操作上做文章抓好节能降耗工作。
    合理控制,减少用电量。由于现有设备产能过剩,气体贮存的数量又很有限,在炼钢间隙或在用气量不大的情况下,有相当一部分的成品气体被放空,造成极大浪费。为此车间要求员工及时与调度沟通,掌握炼钢用气详细时间,并时刻跟踪DCS监控趋势,根据趋势曲线分析,一旦用气停止或用气量减小,立即对空压机、氧透、氮透的进口导叶控制进行调整,并对氧透、氮透的压缩气体打回流,在保证其他用户用气的前提下,最大限度的减少机组负荷,从而达到节约电能的目的,仅此项每月可节约用电量10—15万度。
    优化工艺,多生产富余产品。20000m3制氧设备与6000m3制氧有很大区别,通过三个多月的摸索、总结以及工程技术人员的交流学习,他们熟练的掌握了比较全面的操作技术,并根据操作中总结的经验,不断对工艺进行优化,取得了一定效益。在设备产能过剩的现状下,该车间科学、合理的调整工艺,尽可能多产液体产品对外销售,增加收入。在保证气体纯度的前提下,加大进空分塔膨胀空气流量,对工况精调细调,减少出换热器冷损,减少换热器温差,以此来增加液体氧、氮、氩的提取量。通过改进工艺,液氧、液氩、液氮产量分别由过去的每天7.8立方、10.5立方、6立方增加到现在的12立方、15立方、10.5立方,此项每月共可增收30万元左右。同时车间与运销部协调规范了外销液体车辆入站充装秩序,为液体产品更快捷、更方便的出售提供了条件。
    全员行动,从细节挖潜。根据气温下降情况及冷却水温情况,把水泵房四个散热风扇停掉两个,用改变水流量的方法来控制水温以保证工况稳定;对更换下来的废旧配件、仪表元件进行维修再利用,以减少备件的采购;对车间利用效率不高或利用价值不大的照明灯进行摘除;对跑冒滴漏现象进行整改;对一些可以让员工自己干的活利用员工下班时间义务完成,从而减少外协及厂部派工的费用支出等,多途径从细节处冲减成本的升高。
    车间在上述指标的实施中,制订了严格的考核方案,对没能达到以上指标的,直接取消月度先进,并扣除个人绩效分数。对生产班组定期进行技能比武,节支降耗成绩突出的予以奖励,从而大大提高了全员参与增收节支活动的热情。(冉向华 李国柱 程学文)

来源:中国钢铁新闻网


 
 
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