随着氧气厂迁钢作业区液氧杜瓦罐业务量的增加,原单项充装系统既耗工时,又影响销售。充填班组青工在充装作业中发现这一弊病后,结合日常操作经验,仔细观察研究,提出“变单项阀口为三项阀口”改造建议。作业区领导十分重视,立即组织青年技术骨干设计制作。在进行机加工过程中,他们又在三项阀口上加装一个小阀,新系统既可以同时充装两个杜瓦罐,也可以实现单罐充装。在大家的共同努力下,新充装阀口成功上线。同时充满两个液氧杜瓦罐不到20分钟,充装效率大大提高。
充装阀口改造成功激发了充填班职工自主创新的工作热情。如今,许多小技改、小创新在工作中得到应用,取得良好效果。
制氮主空压机发生故障时,空分塔、膨胀机被迫停车,长时间处于冷态下,极易形成负压,造成湿空气进入,冻结管道、阀门、轴承、换热器通道等设备。若故障处理需要较长时间,空分系统长时间不加热,后果将更加严重。
面对这一难题,顺冷作业区青年攻关团队经过研究,提出为空分系统增加备用加热气源的方案。他们结合现场具体工艺流程,经过反复试验,最终决定将压缩空气引入空分分子筛,在保证露点的情况下进入空分。通过从压缩风排淋接出三通,引入分子筛入口排淋处,同时,依托三通阀将气源接入分子筛入口。这样在空分正常生产时,两边手动阀关闭,不影响生产。当主空压机故障停车时,打开两边手动阀,压缩风直接进入空分系统,实施加热。
这项改造既能对空分系统,特别是膨胀机组进行重点加热,避免设备二次故障,又能保证空分塔内正压,防止停车期间湿空气吸入,避免开机时加热时间过长,消耗能源,影响保供。此项技术改造可减少空分加热时间36小时以上,节约液氮至少21.6万立方米,创造经济效益20.61万元。