重整、芳烃抽提已经满负荷甚至超负荷运行,两套芳烃精馏均在低负荷下运行,特别是对二甲苯部分芳烃精馏操作弹性和余量较大,运行部决定将1#芳烃精馏停掉,1#芳烃抽提所产混芳改去对二甲苯部分芳烃精馏。经过5天的操作优化,1#抽提和歧化单元操作平稳,1#抽提F502每小时节约瓦斯597Kg、电229kwh、水73t,PX歧化瓦斯每小时仅增加80.6Nm3/h,约77.4Kg/h,每年可以节约千万元。
运行部60万吨/年PX芳烃联合装置去年能耗685.16kgTEO/t,在中石化同类装置中排名第三。运行部大胆创新,采用了热集合流程,取消了二甲苯塔顶蒸汽发生器,虽然装置操作难度增加,但对降低装置能耗有利;另外采用了一系列节能设备,加热炉采用水热媒预热回收系统,大型精馏塔空冷风机、余热回收系统风机选用了变频调节器,降低了装置能耗。
运行部进行了系统培训工作,加强对职工技术素质的培养,并通过实施考核,调动了职工节能的积极性,装置节能效果明显。